FANUC焊接机器人维修失败案例分析
1.开机后定期进行振动报警维护
故障现象:打开支持FANUC llM的加工中心后,CRT将显示报警编号SV008,Z轴将周期性振动。
分析处理过程:FANUC llM系统SV008报警提示“坐标轴停止时误差太大”。此警报的可能原因是:
1)系统库卡位置控制参数设置错误。
2)伺服系统发生机械故障。
3)电源电压异常。
4)电机,测速发电机,编码器和其他组件未正确连接。
根据以上可能的原因,结合Z轴,对机器人的定期维护振动现象进行了综合分析,并通过电机与丝杠的断开测试,初步确定了故障原因。在伺服驱动系统的电气部分。
为了进一步确定机器人维护失败的原因,在维护期间更换了X轴和Z轴伺服电机,并进行了测试。发现故障没有改变,因此确定故障原因不是伺服电动机。
由于X,Y和Z伺服驱动器保持相同的控制板规格,因此在更改设置并短路端子后,请更换控制板进行测试,以确认故障原因在驱动器控制板上。
更换机器人维修驱动器控制板后,故障排除,机床恢复正常。
2.小范围正常运动和剧烈振动大范围运动的故障维护
故障现象:CNC车床采用FANUC 0T数控系统,启动后,只要Z轴运动,剧烈摆动,CNC不会报警,机床无法正常工作。
分析和处理过程:经过仔细观察和检查,发现机床的Z轴在较小范围内(约2.5mm以内)移动时,机器人将正常修复并且平稳地移动而没有振动:一旦达到上述范围超过时,机床将剧烈振动。
根据对此现象的分析,FANUC机器人伺服产品和系统位置控制部分的伺服驱动器应无故障。预定故障位于位置检测装置,即脉冲编码器中。
考虑到机床具有半闭环结构,在修理FANUC机器人时,已通过机器人维修和更换电机进行了确认,并确定故障原因是由脉冲编码器故障引起的。
为了了解FANUC机器人组件故障的根本原因,在维护期间进行了以下分析和测试:
1)伺服驱动器的主电路断电时,请手动旋转电机轴并检查系统显示。结果发现,无论电动机是正向还是反向旋转,实际位置值都可以正确显示在系统机器人维护显示屏幕上,表明位置编码器A,B, A, B信号输出正确。
2)由于本机床的Z轴间距为5mm,所以只要Z轴移动2mm左右就会产生振动。因此,故障原因可能与电动机转子的实际位置有关,即,脉冲编码器的转子位置检测信号C1,C2,C4和C8不良。
基于以上分析,考虑到Z轴可以正常地移动约2.5mm,这等效于电动机180的实际旋转,由于转子位置检测信号中的C8有缺陷,因此进一步确定了故障。
按照与上述示例相同的方法,在卸下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求(见表)在引脚N / T和J / K上添加DC5V,旋转编码器轴,并使用万用表。在C2,C4,C8中,发现C8的状态没有改变,并且确认编码器的转子位置检测信号C8有故障。
编码器引脚连接表
针脚A B C D E F G H J / K L M N / T P R S
信号A B C1 A B Z Z屏蔽+ 5V C4 C8 0V C2 OH1 OH2
进一步检查发现,编码器内部的FANUC机器人维修驱动器C8输出集成电路损坏;更换集成电路,重新安装编码器并以与上述示例相同的方式调整转子角度后,机床恢复正常。
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